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      1. S7-300 PLC在KDF2纖維濾棒成型機組中的應用

        KDF2纖維濾棒成型機組是煙廠生產(chǎn)卷煙濾棒的設備。經(jīng)過十幾年的應用,原有機組逐漸顯示出技術(shù)上的局限性:機械結(jié)構(gòu)復雜;電控系統(tǒng)相對落后;生產(chǎn)環(huán)境比較差,噪音響;維修難度高,能源利用率低等。因此,原有機組越來越不適應現(xiàn)代生產(chǎn)要求。
        為此,筆者參照國際上先進的高速濾棒成型設備的設計原理,結(jié)合國內(nèi)市場的需求和機組的特點,運用伺服傳動系統(tǒng)的優(yōu)良特性及PLC在工業(yè)控制中的優(yōu)勢,設計了此套控制系統(tǒng)。
        1 系統(tǒng)概述
        纖維濾棒成型機組控制和傳動系統(tǒng)采用了Lenze公司的伺服系統(tǒng)、Digital公司的觸摸式控制屏和西門子公司的PLC,分別通過MPI和DP通訊控制。其基本框圖如圖1所示。



        圖1 控制和傳動系統(tǒng)
        纖維濾棒成型機通過二次開松、增塑劑添加、卷制成形、刀盤切斷和排列裝盤的過程生產(chǎn)濾棒。其主要過程如圖2所示。




        圖2 工作原理圖
        2 控制策略

        (1) 對增塑劑添加的控制策略
        起初延用原系統(tǒng)的欠阻尼響應曲線的控制方式。但是,在實際調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)該控制方式存在一定的缺陷,具體表現(xiàn)為:每天第一次上電開機時,增塑劑存儲器中增塑劑積累時間過長,造成一段時間內(nèi)濾棒增塑劑含量過低。根據(jù)售后服務部門的反饋,某些煙廠為保證濾棒質(zhì)量往往會剔除第一盒濾棒。這樣會有較大的浪費。

        產(chǎn)生這種情況是因為煙廠每天工作結(jié)束時或者CPU重啟時機組都會停機,并排空存儲器中的增塑劑。由于欠阻尼響應到達設定值時間過長,造成開始階段濾棒增塑劑含量過低。日常生產(chǎn)班次中,每次停機不排空增塑劑,而是在存儲器中保有一定儲存量。

        根據(jù)自動控制原理,車速斜坡響應可以分為過阻尼響應、臨界阻尼響應和欠阻尼響應。理論上說,臨界阻尼響應是最理想的控制方式,這種響應方式既實現(xiàn)了控制的快速性又實現(xiàn)了控制的穩(wěn)定性;過阻尼響應是為了穩(wěn)定性犧牲快速性;欠阻尼響應則是為了快速性犧牲穩(wěn)定性。然而,臨界阻尼由于條件過于苛刻,在實際控制中是無法實現(xiàn)的。

        根據(jù)剩余的兩種響應曲線的特性,筆者認為CPU啟動時最好使用欠阻尼響應曲線,其理由是:CPU啟動狀態(tài)下,對增塑劑積累時間的要求優(yōu)先于增塑劑含量的穩(wěn)定性;而其他狀態(tài)下使用過阻尼響應曲線,此時對含量的穩(wěn)定要求優(yōu)先于積累的快速性。

        因此,利用S7-300啟動時的組織塊OB100在CPU啟動中只執(zhí)行一次的特性,對增塑劑伺服電機的控制方式依據(jù)機組不同的啟動狀態(tài)采取了不同響應曲線下的控制方法。具體來說,在CPU啟動時(此時增塑劑存儲量必定為零),通過啟動組織塊OB100中送出高速運轉(zhuǎn)命令至增塑劑伺服電機,使控制曲線成為欠阻尼響應狀態(tài)以實現(xiàn)對存儲器中增塑劑的快速積累。而在非CPU啟動狀態(tài),控制增塑劑伺服電機的FC功能塊將送出普通速度命令,使控制曲線成為比較接近臨界阻尼的過阻尼響應狀態(tài)。

        新的設計完全避免了CPU重啟時帶來的增塑劑積累過慢的問題、減少了廢品數(shù)量,因此這樣的設計不會影響正常生產(chǎn)狀況時增塑劑含量的穩(wěn)定性。

        (2) 對濾棒剔除支數(shù)的計算策略
        在纖維濾棒成型機的生產(chǎn)中,為保證濾棒質(zhì)量,每當速度低于一定的設定值時,機組就會剔除此時的濾棒。此時機組的速度是不斷變化的,按通常方式無法計算出具體的剔除支數(shù)。這對統(tǒng)計生產(chǎn)效率帶來了相當?shù)睦щy。

        筆者可以得到動態(tài)的車速反饋,但這條反饋曲線是不斷波動和變化的非線性曲線。對于非線性曲線,數(shù)學上只能夠采用面積積分求解的計算方法。對于此項目就是要求給出一定時間內(nèi)主電機的圓周行程,即機組一段時間內(nèi)所生產(chǎn)的濾棒長度。

        從這一角度出發(fā),筆者考慮采用了對車速進行模擬積分的計算方法,即從積分的基本定義出發(fā),求出剔除時間內(nèi)的濾棒生產(chǎn)長度L=Σ(Δv*Δt),再除以單個濾棒長度得剔除支數(shù)的計算方法。

        按照積分的定義要求,積分求解是在一定條件下才能夠成立。這個條件就是Δt要足夠的小即Δt→0。在實際過程中,近似認為Δt=20ms時可以滿足條件。此時,計算得出的濾棒支數(shù)與實際濾棒支數(shù)的誤差在±3支以內(nèi)。在精度上,以最高生產(chǎn)速度3300支/分鐘計(此時濾棒長度為120mm),±3支的精度是完全可以滿足精度要求。所以筆者認為只要將Δt控制在20ms時就可以滿足積分求解的條件。

        原系統(tǒng)的PLC掃描一周的時間高達幾十毫秒,顯然不滿足要求。而此項目采用的S7-315-2DP,其單指令掃描周期為10μs級、整個掃描周期被縮短為7~8ms,這樣就滿足了積分計算的要求。

        (3) 對拼接紙圈的控制策略
        改造之前,纖維濾棒成型機執(zhí)行的是降低運行速度再進行紙圈拼接。這種降速接紙方式對實際生產(chǎn)是不利的:每次降速都會造成車速的大幅度變化,影響了濾棒的質(zhì)量。為消除這種影響,筆者采用了不降速拼接的方法。

        不降速拼接和降速拼接并沒有本質(zhì)的區(qū)別:兩者采用的接紙動作一樣,兩者只是在機械結(jié)構(gòu)和電氣控制元件上有區(qū)別。接紙速度的提高勢必使紙圈的靜摩擦力同等上升。如果轉(zhuǎn)速斜坡率過高會產(chǎn)生很大的靜摩擦力,該力會撕裂紙圈。如果轉(zhuǎn)速斜坡率過低,拼接時的紙圈浪費將增加。

        為避免煩瑣,該項目放棄變頻器對接紙電機轉(zhuǎn)速的分段控制。為求出靜摩擦力和紙圈長度兩者之間的最優(yōu)控制,筆者對接紙電機上升時間采取最優(yōu)篩選法。通過最優(yōu)篩選法得到的電機上升時間大約為3.4s。考慮到生產(chǎn)情況及電磁閥等器件的時滯效應,將這一時間進一步放寬為3.5s。

        3 程序設計

        程序設計采用了結(jié)構(gòu)化設計,將所需實現(xiàn)的各主要功能編制成為S7-300中的用戶功能塊(FC塊),在主程序循環(huán)模塊(組織塊OB1)中調(diào)用這些已經(jīng)編制好的子程序。

        程序設計分成硬件設計和軟件設計兩方面。在硬件方面針對系統(tǒng)要求進行設計,在軟件方面則按需要編制了速度計算模塊、報警和故障模塊、伺服電機執(zhí)行模塊、增塑劑執(zhí)行模塊、生產(chǎn)統(tǒng)計計算模塊等FC塊和預設、保持系統(tǒng)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)塊DB塊。

        (1) 硬件設計與組態(tài)
        本系統(tǒng)在S7-300的硬件方面采用了1塊PS307 5A電源模塊,1塊CPU-315-2DP,4塊24V/0V SM321數(shù)字量輸入模塊,3塊24V/0.5A SM322數(shù)字量輸出模塊,1塊FM352-2高速計數(shù)模塊,2塊SM331模擬量輸入模塊,1塊SM332模擬量輸出模塊以及用于DP總線通訊的IM153-1通訊模塊1塊。

        S7-300外圍設備為5個伺服電機的DP通訊端。

        對上述硬件按要求進行組態(tài),分別占據(jù)Profibus-DP通訊端的2、3~7和9號站,具體硬件組態(tài)如圖3所示。

        (2) 軟件設計
        由于編制的用戶功能模塊很多,限于篇幅,在這里不能一一作出介紹。以下介紹幾個比較重要的用戶功能模塊。

        ① 數(shù)據(jù)塊組(Group of Data-Blocks)
        數(shù)據(jù)塊組由一系列數(shù)據(jù)塊組成。這些數(shù)據(jù)塊除了一部分是S7-300程序中FB(功能塊的一種)所要求的之外,其他的數(shù)據(jù)塊都是用戶自定義的。這是因為生產(chǎn)中機組的一些系統(tǒng)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)必須被預設或保存。由于S7-300內(nèi)部保持型M區(qū)的保存數(shù)量相對不足,例如:CPU315-2DP中整個可使用的M區(qū)的容量僅1024Bytes。同時,程序運行中所大量使用中間參數(shù)也需要不可重復的地址空間,所以將大部分的數(shù)據(jù)(特別是在觸摸屏上顯示的參數(shù))編制成保持型DB塊。

        圖3 硬件組態(tài)

        ② 速度計算模塊(FC for Speed)
        雖然機組的最高生產(chǎn)能力為400m/min,但是在許多煙廠并不需要一直運行在高速度下。該項目提供可從觸摸屏上選擇5檔不同的車速系統(tǒng),本模塊就是將無序設定的參數(shù)按由大到小的方式降序排列,并在觸摸屏上以這種次序顯示出來。在程序內(nèi)部,本模塊會進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換并將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)提供給伺服電機執(zhí)行模塊。

        ③ 伺服電機執(zhí)行模塊(FC for Servo-Motor)
        在得到速度計算模塊和一些其他模塊(如開松輥參數(shù)模塊等)的數(shù)據(jù)后,伺服電機執(zhí)行模塊會向?qū)乃欧刂茐K發(fā)出指令和接收伺服電機狀態(tài)參數(shù)。指令包括伺服控制字、車速命令、快停命令、上升時間和下降時間等,狀態(tài)參數(shù)包括電機當前運行速度等。這些指令和參數(shù)通過過程通道和參數(shù)通道兩種方式控制“一主三從”共計4個伺服電機。

        ④ 增塑劑執(zhí)行模塊(FC for Glyceride-Motor)
        控制增塑劑的伺服電機是相對獨立于其他伺服電機,控制結(jié)構(gòu)類似于主電機。增塑劑執(zhí)行模塊通過內(nèi)部計算得到增塑劑伺服電機的運行速度。同時,由于存在增塑劑軟件補償?shù)膯栴},所以高速和低速運行的參數(shù)為不同的兩組參數(shù),程序按設置發(fā)送。這是這個模塊區(qū)別于伺服電機執(zhí)行模塊的地方。

        ⑤ 生產(chǎn)統(tǒng)計計算模塊(FC for Statistics)
        由于要在生產(chǎn)中向工作人員提供實時的生產(chǎn)狀況,所以編制了這個功能塊,這樣就可以通過多次反復調(diào)用FC205來得到各班次的生產(chǎn)狀況。這樣節(jié)約了編程的時間和工作量,也同時減少了程序編寫出錯的隱患。

        4 結(jié)語

        該控制系統(tǒng)全面提高了纖維濾棒成型機組的總體性能,控制功能得到完善和提升。將舊的交流變頻控制系統(tǒng)升級為由S7-300控制下交流伺服系統(tǒng),使KDF2型纖維濾棒成型機具有新的競爭力。

        考慮到今后煙廠信息集成化和網(wǎng)絡化數(shù)據(jù)采集的需要,這里使用的S7-300已經(jīng)預留了數(shù)據(jù)采集端口,在程序中也進行了相應的處理。這無疑又增強了機組的生命力。

         
         
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